日前,上海石化在390万吨/年渣油加氢装置检修后的开车过程中,对催化剂硫化方式进行改进,不仅消除了原先硫化方式存在的环境污染风险,更为同类装置改进催化剂硫化工艺提供了经验。
据了解,催化剂硫化是渣油加氢装置开车过程中的一项关键作业,以柴油或者蜡油为介质将硫化剂送入装满催化剂的反应器中,对催化剂进行激活,使其具有活性。为避免比重较轻的硫化油并入系统引发下游催化装置产生操作波动,一般送往罐区处理。然而,由于硫化油在高压状态下富含溶解氢和硫化氢,在处理中,因压力迅速降低,会快速释放出来,存在环境污染风险。
如何既能保证下游催化装置平稳运行,又能消除潜在的环境风险?
上海石化渣油加氢装置的管理人员和技术人员进行了初步讨论,确定了初步的优化方向。此后,他们又与石科院联系,对方案可行性进行论证,编制详细的操作和应急处置方案。
在装置开始硫化作业后,他们根据方案,将硫化介质改成常减压装置减二线蜡油,硫化结束后,硫化油被分成三个阶段并入到渣油加氢装置分馏部分,实现回用,从而减轻对下游催化装置的影响。
改进后结果显示,由于常减压装置减二线蜡油硫含量较高,整个硫化升温过程系统内硫化氢浓度始终处于高浓度稳定状态,一方面降低了硫化剂使用量,一方面也提高了硫化氢穿透反应器速度,缩短了硫化时间。